溅渣护炉
- 发布人:管理员
- 发布时间:2013-08-20
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转炉溅渣护炉技术:是在炼钢过程中加入富镁材料,以便形成MgO达到饱和状态的终渣,其组成和性能近似耐火材料,出钢后留下部分终渣用氮气喷吹溅到炉壁上形成耐火涂层,达到护炉的目的。该技术的关键是改进造渣工艺和材料,以满足溅渣护炉的技术要求。该技术是美国LTV钢公司于1991年开发的,并于1994年在252t转炉上使用成功,炉龄达到1.5万多次,目前最高炉龄达到3万次以上。
1改渣剂
造渣材料即改渣剂的改质与改性和添加改渣剂的时间和数量,各转炉炼钢厂均不相同。因为各转炉炼钢的熔渣成分不同,添加改渣剂的品种和数量也不同,各厂应根据生产和操作情况而定。其目的是改变MgO-C砖与熔渣之间的界面状态,使原砖-脱炭层-渣界面处于稳定,抑制了MgO-C砖的蚀损速度。
改渣剂主要有轻烧白云石、生白云石、镁白云石、轻烧镁砂和镁砂等。在生产过程中,采用上述材料并加破碎剂、发泡剂和吸热剂,粉磨成粉和压球,干燥到有一定的强度即可。改渣剂为球形的,直径为25mm~30mm。制球时加入破碎剂,投入炉内几秒钟即可粉碎与渣反应;发泡剂是能使熔渣翻滚、加快其反应速度并使渣成分均衡;吸热剂是降低终渣温度,提高其黏度及与炉衬的附着力。
某厂用自制的改渣剂,其圆球直径30mm,MgO>50%,体积密度1.8g.cm-3,含水率<1%。该改渣剂投入到炉内,迅速破碎、熔化并与熔渣反应,实施溅渣后,在炉衬上明显形成均匀的炉渣喷涂层,说明溅渣的黏度和稠度符合溅渣护炉的技术要求。表1为改渣剂使用前后渣中MgO与TFe的含量。添加改渣剂后的熔渣,铁含量平均降低2.46%,MgO含量平均升高2.45%。这表明熔渣改质明显,能实施溅渣护炉,并使炉龄显著提高。
2溅渣护炉技术特点
溅渣护炉的技术特点有:
(1)操作简便 根据炉渣粘稠程度调整成分后,利用氧枪和自动控制系统,改供氧气为供氮气,即可降枪进行溅渣操作;
(2)成本低 充分利用了转炉高碱度终渣和制氧厂副产品氮气,加少量调渣剂(如菱镁球、终渣改性料、轻烧白云石等)就可实现溅渣,还可以降低吨钢石灰消耗;
(3)时间短 一般只需3~4min即可完成溅渣护炉操作,不影响正常生产;
(4)溅渣均匀覆盖在整个炉膛内壁上,基本上不改变炉膛形状;
(5)工人劳动强度低,无环境污染;
(6)炉膛温度较稳定,炉衬砖无急冷急热的变化;
(7)由于炉龄提高,节省修砌炉时间,对提高钢产量和平衡、协调生产组织有利;
(8)由于转炉作业率和单炉产量提高,为转炉实现“二吹二”或“一吹一”生产模式创造了条件。
3溅渣护炉操作步骤
溅渣护炉操作步骤如下:
(1)将钢出尽后留下全部或部分炉渣;
(2)观察炉渣稀稠、温度高低,决定是否加入调渣剂,并观察炉衬侵蚀情况;
(3)摇动炉子使炉渣涂挂到前后侧大面上;
(4)下枪到预定高度,开始吹氮、溅渣,使炉衬全面挂上渣后,将枪停留在某一位置上,对特殊需要溅渣的地方进行溅渣;
(5)溅渣到所需时间后,停止吹氮,移开喷枪;
(6)检查炉衬溅渣情况,是否尚需局部喷补,如已达到要求,即可将渣出到渣罐中,溅渣操作结束。
如何有效地利用高速氮气射流将炉渣均匀地喷溅在炉衬表面,是溅渣护炉的技术关键,其效果取决于:
——熔池内留渣量和渣层厚度;
——熔渣的物化性质,包括成分、熔点、过热度、表面张力和粘度;
——溅渣气体的动力学参数,包括喷吹压力和流量,枪位及喷枪孔数和夹角等。
4溅渣护炉基本工艺参数
1)熔池内的合适渣量
按照国内几家钢厂溅渣实践和效果表明,渣量在100kg/t较为合适。
2)炉渣性质
(1)渣成分 目前,转炉大都使用镁碳砖作为炉衬,减少炉衬侵蚀的重要措施是提高渣中MgO含量。当渣中MgO达到饱和时,炉衬中MgO溶解量就会减少,从而提高了炉衬寿命。渣中MgO含量与炉渣碱度有关,有的厂在终渣碱度(CaO/SiO2%)为3左右、MgO含量在8%左右就可以保证MgO达到炮和。国内外转炉溅渣的MgO含量一般控制在8%~l4%。
渣中FeO含量高低对炉衬侵蚀和溅渣效果有很大影响。渣中FeO的矿物组成大多为各类低熔点铁酸盐,熔点远低于出钢温度,而且FeO含量越高,铁酸盐就越多,渣流动性就越好,对炉衬侵蚀作用加大且不容易附着在炉衬上。如果渣中FeO含量过低,又会造成转炉造渣和去除P、S困难。因此操作中必须严格控制渣中FeO含量。
(2)炉渣粘度 若炉渣粘度大,则渣稠不易溅起,溅渣量迅速下降,为了保持溅渣量,需要消耗更多的射流冲击能。此外,稠渣则在炉衬上的附着力差;粘度小,渣稀,溅渣覆盖较易,但覆盖层较薄。摇炉有挂渣流落现象,需加渣料调整,以保证炉渣粘度适当。
(3)调渣剂 溅渣层抗侵蚀能力是影响护炉效果的重要因素。抗侵蚀能力差,需要每炉溅渣,不仅增加氮气用量而且也延长冶炼周期。为此,有必要提高渣的熔化温度,以利于提高护护效果。为此,需加入调渣剂,使炉渣改质,以满足提高熔化温度的需要。
调渣剂不仅具有提高溅渣熔点的作用,还有使炉渣更容易溅起而改善溅渣的动力学条件。此外,在渣中能产生弥散固相质点,从而提高了渣与炉衬的结合能力。
3)氮气压力和流量
高压氮气是溅渣的动力,其压力、流量直接影响溅渣效果。按照各厂溅渣经验,氮气压力一般与氧气压力接近时,可取得较好效果。由于转炉公称容量不同,所以溅渣的氮气压力、流量存在差异。
4)顶吹喷枪工艺参数
(1)枪位枪位 对溅渣高度有明显影响,最佳枪位应根据自身条件在实践中确定。枪位过高或过低都使溅渣量减少。较低枪位有利于转炉下部溅渣;反之对上部溅渣有利。
(2)喷枪夹角 l2°喷孔夹角喷枪溅渣效果优于l4.5°夹角喷枪。喷孔夹角为12°喷枪射流与熔池接触面积小,形成冲击力大,同时产生的反向射流与水平面的夹角也大,这都有利于增加溅渣的有效覆盖面积。
5)复吹转炉底气对溅渣的影响
溅渣护炉存在的问题之一是炉底上涨、底吹喷孔堵塞。这一问题在国内外均未得到很好解决。武钢、鞍钢在采用适当的操作工艺参数后较好地解决了炉底上涨问题。使溅渣下复吹比达到50%以上,说明采用该技术可以实现高复吹比。
6)溅渣时间
溅渣时间通常是根据炉子吨位、供气量、炉内渣量、炉渣状况及生产节奏等因素综合考虑,目前我国各钢厂一般吹氮时间为3~5min。
吹氮的目的是提供溅渣的动力,此外它还有冷却炉渣的作用。一般在吹氮的前2min时间内主要是冷却炉渣,因为在这段时间内炉渣还比较稀,即使溅到炉壁上也附挂不好。当吹氮到2min以上时,炉渣才开始大量溅起,可喷溅到炉帽处,倒炉观察时炉衬挂渣情况良好。实践中发现,溅渣时间越长,炉衬挂渣越多,但时间过长会造成炉底、熔池炉壁沾挂渣过多,造成炉底上涨,同时。溅渣时间过长会影响生产节奏。因此,溅渣时间要根据自身具体条件加以确定。
5溅渣护炉带来的问题
溅渣护炉带来的问题包括炉龄的稳定、炉底上涨、炉底透气砖寿命、喷枪粘结、设备维修、经济炉龄等,应通过采取不同的措施加以妥善解决。
炉底上涨
炉渣在炉底停留的时间越长,粘结在炉底的就越多,导致炉底上涨,将影响正常操作,堵塞底气喷孔。因此,要控制好溅渣时间、渣量、氮气压力和流量,尽量减少炉底上涨。在停吹后要尽快将渣出尽。在复吹转炉上,要尽量控制好底气压力和流量,减少炉底上炉渣的停留和粘结量。在炉底上涨太多时,可向炉底吹氧,将上涨部分侵蚀掉。
喷枪粘结
溅渣时喷枪头部有时粘结有炉渣,需要及时清理。当冷却水足够,冷却强度大时,喷枪不易结渣,即使有粘渣,移出喷枪喷水冷却,粘渣就会掉落。由于喷枪水冷强度不够,或炉温过高有热枪的情况则应更换喷枪,用预备的冷枪进行溅渣操作,冷枪上粘结的炉渣并不牢固,冷却后易脱落。如果炉内有残留钢液,则会使喷枪表面粘钢,这时,粘结的炉渣在冷却后不易脱落,故炉内要尽量不留钢液,这样对提高钢水收得率也有利。
设备维修问题
随着炉衬寿命的延长,原来更换炉衬时维修的项目如水冷烟罩、管道的清理维修、转炉驱动装置、冷却系统、除尘系统、盛钢桶车、吊车等都有相应延长服役时间问题,现在一些钢厂采用不同炉龄段计划维修的办法,既解决了设备影响炉龄的问题,又满足了溅渣护炉的需要,是个好办法。当然,对于设备的大、中修不应包含在此范围。
经济炉龄问题
经济炉龄与炉龄和原料价格有关。通常,每个转炉厂不同阶段都有一个经济炉龄区,即吨钢成本最低,取得最佳经济效益炉龄区。经济分析表明,炉衬砖和修砌费的成本与炉龄成反比关系,而氮气、补炉料、稠渣剂等的费用随炉龄增长而消耗量增加,对降低成本的负效应也越大。当然,随着冶炼和溅渣护炉工艺水平的提高,最经济的炉龄区要相应增高。但是,是炉龄越高经济效果越好,还是在一个适当的炉龄区经济效果最好?对此,还需要进一步加以研究。
经济效益的计算问题
采用溅渣护炉技术,能大幅度提高炉龄和降低耐火材料消耗,减少砌炉次数,提高转炉作业率,提高钢产量,对炼钢生产有较大的正面效益。但溅渣护炉造成炉底上涨,转炉复吹效果变差,钢水终点氧含量升高,合金消耗增加,此外还产生设备上的一些问题,也带来了一定的负面影响。因此,溅渣护炉经济效益的计算还有待商榷。
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